一切的一切,皆在于此。
電渣重熔真的太重要了。
站在重武器項目角度講,這項技術意味着可以制造生産高強度炮管,推動整個項目前進,令軍工局武器生産水平達到一個全新的高度——自主生産制造重武器。
站在冶金學領域角度講,毫無疑問電渣重熔有着劃時代的意義,其影響力絲毫不亞于青銅時代到鐵器時代,因爲,這是人類文明首次觸碰提煉高純度金屬的領域,掌握這項技術的意義在于可以推動材料學突飛猛進的發展。
而站在根據地角度講,電渣重熔不止意味着掌握獨立生産尖端炮鋼材料的能力,更意味着根據地工業體系框架最後一塊拼圖被補全,此後,憑借着材料性能異常優異的電渣鋼或電渣金屬,根據地工業體系自成一脈,不受任何限制!
火炮炮管,坦克軸承,發動機曲軸,航空軸承,飛機大梁,軋輥,齒輪坯,渦輪盤,壓力容器,飛機起落架……
大到上百噸級别的航母發動機曲軸,小到一顆克級重量的飛機鉚釘,被解開材料端枷鎖的根據地工業體系,很快便會具備實質性的制造能力!
是的,就是這樣,真的毫不誇張。
縱觀古今,任何一項從0到1突破的技術,都會獲得無比豐厚的回報,這是科學給探索者的獎勵。
莊前鼎走了,面含笑意眼含期待,一步一步往機械制造廠走去,清晨時分的陽光籠罩于身,身後一道影子緊緊跟随,這道影子很年輕,仿佛是十年前那位懷揣着工業救國夢想的懵懂少年。
塵封十年的夢想,如今,卻迎來一縷曙光。
救國夢,這是屬于他的救國夢……
給出答複的餘華沒有耽擱時間,立即乘車離開重武器研究大院,直奔柳樹溝鋼鐵廠。
莊教授今日前來詢問的原因,莫過于時間問題。
盡管日軍第五師團在平型關遭受重創,可歸根結底,依舊沒能改變中華守軍戰略層面總體大劣的局面。
實力強盛的日軍可以失敗很多次,然而,外長城防線的守軍隻能失敗一次,且沒有後悔機會。
不久之後,東條英機所屬部隊便将拿下茹越口,以此作爲突破點,撕碎晉綏軍孱弱的外長城防線,令閻老西倉皇逃回太原。
這是無法改變的戰局。
日寇鐵蹄逼近,時間自然愈發緊迫,根據地急切,這是很正常的事情。
畢竟,誰不想早日擁有裝備105毫米榴彈炮的重炮部隊呢?
很快,餘華抵達柳樹溝鋼鐵廠,由他主持設計的一點五噸級單柱式電渣重熔試驗爐工程便落戶于此。
整個試驗爐工程嚴格按照敲定的設計方案進行施工,經過二十多天緊鑼密鼓的建造,試驗爐主體基本竣工,高壓供電線路和變壓器均已修改鋪設完畢,僅剩操作台線路連接、水冷結晶器系統的安裝和調試工作尚未完成。
此外,爲了提高運輸效率,試驗爐廠房特地建造一條窄軌鐵路連接鍛壓車間,采用12匹單缸柴油發動機爲牽引動力,電渣鋼錠煉出之後,立即運抵鍛壓車間進行鍛壓粗加工,最後送往機械制造廠精加工。
進入廠區,一座半埋式如雪茄狀容積約0.5立方米的特制冶金爐映入眼簾,價值不菲的變壓器和操作台等等設備一目了然。
試驗爐主體由上下兩部分構成,上部屬于爐體控制裝置,旁邊爲一根布滿電線的巨大金屬立柱,負責控制自耗電極和供電,可以自由移動,下部爲爐體和底座,電渣爐内部結構與後世成熟的電渣爐相差無幾。
單次冶煉1.5噸電渣鋼,足以生産兩根105毫米炮管,或者八根40毫米L56炮管。
工程項目爲了趕進度節約時間,采用兩班倒制度,人歇工程不歇,餘華到了試驗爐廠房,随即親自上陣,從現場施工隊負責人手中接過指揮棒,開始進行水冷結晶器的安裝工作。
水冷結晶器是試驗爐主體關鍵性設備之一,主要作用爲使熔融金屬液體結晶冷凝,形成電渣鋼錠。
這是試驗爐主體最後一道關卡,不容忽視。
一條條指令下達,調度行車吊運水冷結晶器和各種線路管網,而後小心翼翼進行安裝工作。
約莫五個小時後,水冷結晶器安裝完畢,随後開始調試程序,經過兩個小時的嚴謹調試确認運轉正常,這才予以驗收。
待完成水冷結晶器的安裝調試程序,餘華則進行最後的收尾工作,連接操作台與電渣試驗爐之間的線路。
廠區氣氛緊張且嚴肅,數十人規模的施工隊伍和工人戰士們精神高度緊繃,以最高效率進行作業。
與此同時,伴随着餘華宣布電渣試驗爐工程進入四十八小時倒計時狀态,軍工局内部紛紛進入戒嚴狀态,各生産單位接到通知,爲迎接首次冶煉試驗進行相應的準備工作。
所有人都在等待最後時刻到來。
時間不知不覺間流逝着。
“吱!”随着操作台與控制器之間最後一顆鋼制螺絲擰緊達到緊固力度标準,電渣試驗爐完成所有施工作業。
畫面仿佛定格,世界上第一台1.5噸級單柱式電渣爐誕生了。
“終于成了,總耗時二十五個小時……今天過後,根據地工業體系再無枷鎖限制,可以向着高端領域發起沖擊,比起曾經的曆史,中華提前二十三年掌握電渣爐技術,提前四十三年掌握無氟渣工藝。”餘華擦了擦額頭滲出的汗水,退後三步,雙眼凝望散發先進氣息的電渣試驗爐,眼眸深處盡是得意,心中充滿成就感。
真正的得意,真正的滿足。
說實話,沒有什麽比親手創造出一項頂級冶金技術更加令人陶醉的感覺,這種感覺會讓人上瘾,讓人着迷。
上一次成就感爆棚,還是在氧吹爐技術攻克成功的時候,前不久紅星拖拉機項目成功,餘華也沒有什麽興奮的感覺。
現如今,他終于再次體驗到這種久違的快感。
這份獨屬于科研探索者的快樂!
1960年,中華設計建造第一台工業電渣爐。
1980年,無氟渣工藝誕生,電渣爐電耗降低50%,生産率提高100%。
這是曆史上中華高端冶金學的發展腳步,從誕生起,便嚴重落後于國外同期冶金發展水平。
如今,乾坤扭轉,曆史更替。
有些東西,在悄無聲息之間發生了變化。